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?倍福伺服驅(qū)動器報ED01過載電機(jī)故障維修

日期:2022-07-30   瀏覽量:2982

倍福伺服驅(qū)動器報ED01過載電機(jī)故障維修
ED01,過載 - 電機(jī)
電機(jī)負(fù)載已達(dá)到臨界值。
診斷代碼 (Hex.) 診斷代碼 (Dez.)
ED01 60673
班級類型
倍福報ED01過載/電機(jī)故障維修
警告 警告/信息
標(biāo)準(zhǔn)反應(yīng)重置
無警告:無需重置。
可能原因 解決方案
電機(jī)剛好低于過載限制。
請考慮這個注意事項(xiàng)!
如果忽略此警告且電機(jī)負(fù)載超過臨界值,伺服驅(qū)動器將關(guān)閉
出現(xiàn)錯誤“FD17"。


倍福伺服驅(qū)動器故障代碼維修 



ED43


Under voltage-DC link


母線電壓過低  改善外部主電路供電




F152


Initialization  of  the


feedback:  Command


failed


反饋電纜初始化錯誤,一般由干


擾引起。


減少干擾,檢查反饋線纜及接頭




F19*


Internal


Communication


內(nèi)部通訊不良


1、 檢查是否有強(qiáng)干擾源


2、 檢查伺服內(nèi)部是否有灰塵,可以吹風(fēng)


處理.電柜需要良好密封.




F415


Distributed  clocks:


Process data sync


分布式時鐘同步信號異常


1、 做好接地措施、降低干擾


2、 如果是 CPU 利用率過高,請降低


CPU 利用率


3、 檢查 EtherCAT 電纜有無接插松動


4、 增加 DC Shift time




F2A0


Commutation error


1、 反饋電纜或動力電纜損壞


或屏蔽層接地不良


2、 與第三方伺服匹配的換向


角校正錯誤


3、 PID 參數(shù)不合適


4、 伺服驅(qū)動器功率偏小


5、 加速度和電流方向不一致


1、 更換反饋電纜或動力電纜,改善屏


蔽層接地


2、 重新檢查換相角


3、 調(diào)整 PID 參數(shù)


4、 提高伺服功率或降低加速度




5、 可以考慮修改 P-0-0069 參數(shù)




F506


Internal communication


error


內(nèi)部通訊錯誤


檢查 EtherCAT 通訊接頭是否松動,抗干


擾措施是否到位




F701


Feedback  "general":


Initialization  -


parameter channel


由干擾等原因引起  減少干擾,也可以修改 P-0-150 參數(shù)




F702


Feedback "1": Position


invalid


反饋錯誤


1、 檢查編碼器線連接有無松動,編碼


器屏蔽層、地線接地是否良好。


2、  檢查編碼器線附近有無干擾源








F720


Feedback  "general":


Initialization failed


1、 編碼器受干擾


2、 編碼器供電不足(常見于


和第三方電機(jī)匹配時)


1、排除干擾源,提高 EMC 防護(hù)等級


2、檢查編碼器接線


3、如果仍然頻繁出現(xiàn),請送修




F85*


One cable feedback


單電纜反饋錯誤,電機(jī)震動過


大。


改善電機(jī)安裝、降低電機(jī)震動




FA49


Feedback  process


channel error (1Vss)


編碼器受干擾


1、 檢查接地措施,提高 EMC 防護(hù)等級


2、 應(yīng)急辦法可以將此項(xiàng)檢測設(shè)置為關(guān)


閉。(P-0-150)




FC03


Control voltage error


控制電壓過低  檢查并改善直流控制電源 Us 電壓




FC08


Overcurrent  error


external  dc  link


connection (X02)


過流


1、 檢查伺服接地


2、 檢查線纜接頭等處有無松動


3、 若處理后仍然頻繁發(fā)生,請送修




FC09


Deadtime error


死區(qū)時間錯誤




FC0B


Overcurrent  error


motor (X13 / X23)


電機(jī)過流


1、 檢查伺服電機(jī)是否短路


2、 檢查電機(jī)動力線有無松動,電纜有


無破損,如用到 AX59XX 的 AX


Bridge 模塊,請檢查模塊是否接觸


良好。


3、 確保主電路供電良好




FCD3


Overspeed error


電機(jī)過速  檢查電機(jī)及驅(qū)動器接地措施




FD11


Periphery voltage too


low


外部電壓過低  檢查并改善直流外部電源 Up 電壓




FD19


A/D-Converter:


Peripheral  voltage  -


measuring error


內(nèi)部 A/D 檢測模塊出錯


1、 改善電機(jī)及驅(qū)動器接地措施,提高


EMC 防護(hù)水平。


2、 如果仍頻繁出現(xiàn),請送修




FD41


Mains supply: U main


too high伺服驅(qū)動器供電電壓過高




檢查供電線路的電壓幅值




FD42


Mains supply: U main


too low


伺服驅(qū)動器供電電壓過低




 檢查供電線路的電壓幅值








FD43


Mains  supply:  Power


down主電源斷電




一般是由供電回路


故障,如斷路器跳閘、電氣連接


部件松動等引起。


1、 檢查供電線路是否正常。


2、 需要注意的是正常對伺服進(jìn)行斷電


操作也會報這個故障,并被記錄在


故障記錄中,注意區(qū)分故障原因。


3、 可以在 Power Manager 界面嘗試將


Umain phase error detection 設(shè)


為 Disable,如果有效,需加裝隔


離變壓器或?yàn)V波器




FD44


Mains supply: Phase error


伺服供電出錯, 單相供電時打開了相位檢


測功能




1、 改善伺服供電


2、 如果偶有發(fā)生,可嘗試修改 P-0-


0204 "Long filter time for


Umain phase error detection" 置


為 Enable




FD4D


Cooling error shut down


驅(qū)動器散熱不足,驅(qū)動器損壞






1、 改善電氣柜散熱條件


2、 如發(fā)現(xiàn)伺服實(shí)際溫度不高但顯示溫


度達(dá)到警告(≥70℃)或報警溫度


(≥80℃),則需要懷疑驅(qū)動器測


溫器件是否損壞。




FD4F


overvoltage  供電電壓過高






1、 穩(wěn)定供電電壓


2、 在 Power Management 中適當(dāng)放寬


供電電壓閾值。



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